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峰力公司:技改创新减轻工人劳动强度
2012-05-04 09:08:51 来源: 中国遂昌新闻网 作者: 记者 王红梅 编辑: 李晖
操作工轻摁开关,一捆捆粗丝吊到平移车上,短短几分钟,平移车装载着六大捆四吨多重的粗丝,顺沿着平移轨道驰向细丝车间。近日,记者走进了元立集团峰力公司,亲眼目睹了公司通过技改创新后带来的效应,既减轻了员工的劳动强度,又提高了工作效率。
遂昌峰力金属制品有限公司为浙江元立集团子公司。2006年6月峰力项目启动,11月建成投产,主要产品为各类规格的退火丝和冷拔丝。目前,公司有员工300多人,年产量达12万吨。
公司经理林志龙向记者介绍说,近年来招工难是全国企业的一个通病,企业劳动强度大是招工难、难留人的一个重要原因。如何提升作业环境,降低劳动强度,构建和谐劳动关系,留住人,招来人,也是近年来企业的一项重要工作。
峰力公司的生产工艺是将6.5毫米线材拉拔成各种规格钢丝,拉丝转序过程主要靠人工,劳动强度大。钢丝拉拔程序包括捆扎、计量、堆放、转序并运送到细丝车间各机组进行复拉。林志龙告诉记者,每捆粗丝重量达200多公斤,各项程序都需要消耗大量的体力。
今年2月以来,公司在员工生产实践的基础上,加大投入,加强技改创新,对原有的丝盘进行了增高,一个丝盘可同时容纳三捆粗丝,减少了捆扎的环节。公司又新增了平移车设备,设计了平移轨道,利用平移车将粗丝运到细丝车间,一次可以运载6个丝盘的粗丝,每个丝盘粗丝达700多公斤,一次性可以运送四吨粗丝。
“平移车代替了叉车,员工工作强度降低了,工作效率提升了,同时减少了叉车来回跑的环节,厂房里扬尘大大减少,有效改善了车间环境。”林志龙说。
据了解,仅减少粗丝捆扎环节,公司一年可节约捆扎的钢丝80多吨,降低了生产成本。操作工王元水说:“以前粗拉这个工种没人想干,现在大家争着干呢!”
近两年,公司已投入20多万元用于技改,利用机械化代替手工操作,减轻工人劳动强度,并对员工合理化建议及技改创新等进行奖励。











